由于近年煤炭市场供应紧张,煤炭价格上涨,鱼峰集团采购适合2#窑燃烧的烟煤比较困难,加之二分厂窑分解炉的容积偏小,分解炉对煤炭的适应能力差,物料在炉停留时间短,容易导致预热器系统结皮,窑生产不稳定。二分厂窑近两年生产较为被动,窑生产恶性循环,窑日产量下降,生产成本上升。为此,公司决定对2#窑分解炉进行改造,并把此项目列入技改重点项目。
2#窑分解炉技改项目于2007年11月11日开工,并且利用2008年2月18日2#窑中修机会进行驳接,分解炉技改项目驳接和煤磨烘干仓加长1.5米的技改均与中修同步完成。2008年3月6日点火烘窑,7日点火烘分解炉。
经过一个多月的生产证实,煤磨烘干仓加长1.5米后,3月份在原煤变化不大(原煤水分仍较高)和进磨热风温度变化不大的情况下,煤磨的出口温度较技改前平稳,易饱磨现象较以前少,说明煤磨烘干能力较改造前有所提高;技改后分解炉增加鹅颈管,增加了分解炉的容积和高度,延长了分解炉内物料停留时间,分解炉出口温度W1B54T1较易平稳控制,现场W1B54锥部火星较以前减少很多,有时几乎没有火星。
由于3月份的原煤煤质与2月份没有明显改善,煤磨粉磨能力仍受限制,窑的生产能力仍然没有充分发挥出来,但情况已明显优于2月份。
4月7日后,原煤水份有所改善,窑况变化明显,窑产质量得到了一定的提高。4月12日时机成熟,对二分厂窑产量进行了12小时的熟料标定,标料过程严格按照标料的程序和要求进行。整个标料过程,参数平稳,是近年来标料数据最为平稳的一次,具有较强的代表性,真实反映了二分厂窑当前条件下的生产情况,标定结果,达产达标。
窑系统已进入良性循环,入窑煤粉灰份36%--37%,挥发份20%左右,入窑生料喂料量仍能保持220t/h以上,窑日产熟料产量估计达3550吨左右。
二分厂窑对于目前的煤料条件较为适应,产、质量以及成本控制达到比较合理状态,综合成本控制也达到较理想的状况。二分厂窑本次技改效果明显,达到了技改预期要求及目标,实现了达产达标的目的。
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